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工业废水的化学处理

化工废水高频彩官网处理方案

添加时间:2020/06/10

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  化工有限公司 污水治理改制计划扼要 一、原有污水治理工艺 化工有限公司污水治理站位于公司厂区内,工程治理范畴为 160m3/d,污水治理工艺为: 坐褥污水 中和池 初浸池 泥饼外运 板框压滤机 物化污泥 滤液回流 平流中和池 絮凝浸淀池 调剂池 剩 应急事项池 厌氧池 余 好氧池 污 泥 二浸池 溢流池 出水 3.1 进水水质: pH:1~3 , CODCr=6500mg/l,SS=150mg/l。 3.2 出水水质: 遵循业要紧求,治理后的水质须到达邦度《污水归纳排放法式》 (GB8978-1996)一级法式即: CODcr≤100mg/l、BOD5≤20mg/l、PH:6~9 、色度≤50 二、存正在的题目: 1、遵循公司坐褥工艺流程及化工原料的本质,坐褥废水中 COD 的要紧进献值为苯甲酸及其衍生物,原工艺入选用的预治理段对苯环 等高分子链有机物去除不敷够,势必酿成后段有机负荷过大,影响后 续治理。 2、现污水治理工艺中预治理段工艺设备并不对理,池容运用率 较低,污水的过流方法及流态、排泥设备均不圆满。 3、现污水治理工艺中邦水经中和浸淀后直接进入生化体系,未 设过渡缓冲段,缺乏对 PH 值、养分元素等的左右,水质的动摇易对 生化体系的出现膺惩。 4、现生化体系中的厌氧反映器采用的治理方法选拔、池型计划 及修筑物的策画,并不具备厌氧生物治理工艺的前提,即达不到厌氧 生物治理功效。 5、现生化体系中容积负荷偏高,厌氧池修好氧池水力停滞功夫 不敷,正在预治理功效不佳状况下,晦气于微生物孳乳成长,直接导致 生化治理功效低下。 6、现有好氧池与曝气修筑供氧量不般配,导致修筑运用率不高, 体系治理才力低下。 7、坐褥污水经现有污水治理工艺治理后出水水质达不到《污水 归纳排放法式》一级法式。 三、改制后污水治理工艺 坐褥污水 集水池 泥饼外运 铁碳滤池 中和池 絮凝浸淀池 调剂池 板框压滤机 盈利污泥 滤液 污泥池 UASB 接触氧化池 盈利污泥 浸淀池 滤池 出水 四、改制手段 1、探讨到进入本工程的坐褥废水中的有机物要紧是苯甲酸及其 衍生物,且呈强酸性,可采用微电解法举办治理,由铸铁屑及碳填料 构成的微电解池正在酸性前提下可出现强氧化性的-OH,可损坏污水中 的苯甲酸及其衍生物的构造,抬高污水可生化性。因为微电解池阻力 牺牲较大及其怪异的运转方法,现有修筑物不适合改制,所以,需新 修微电解池。 2、原体系中中和池、初浸池安适流中和池可改酿成中和池和絮 凝浸淀池,即运用现有池型,中和池采用机器搅拌搀和池,絮凝浸淀 池采用折流搀和+平流式浸淀池。 3、原体系中调剂池停滞功夫较短,应池型局部可将混凝浸淀池 和调剂池统一为大调剂池。并可行为后续生化治理供应均质均量、缓 和 PH 和投加养分元素等的调解池。 4、原体系中厌氧池并不具备厌氧生物治理工艺的前提,所以, 需新修厌氧体系 UASB,UASB 采用钢构造,进水由提拔泵注入,V (有用)=96m3,估计容积负荷 1.6kgCOD/m3.d,水力停滞功夫为 38h。 5、原体系中好氧池容积负荷偏高,可原体系中厌氧池一并改制 为 接 触 氧 化 池 , 改 制 后 V ( 有 效 ) =81m3 , 计 算 容 积 负 荷 0.38kgCOD/m3.d,高频彩官网根本餍足生化治理外面估计量。 6、新污水治理工艺出水水质为《污水归纳排放法式》一级法式, 需增设滤池,以包管生化后出水色度和 SS 达标排放。 7、浸淀池修好氧池出现的盈利污泥必要治理,运用原有板框压 滤机一台,修筑计划正在调剂池上,滤液回流至调剂池,污泥脱水后泥 饼外运处分。 8、需新增污水提拔泵至集水池和调剂池处,浸淀池修好氧池产 生的盈利污泥共用原污泥回流泵,可不加添动力修筑。

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